為確定九洲普惠運行故障的原因,對風(fēng)機減速機輸入軸徑向垂直振動采集頻譜,頻譜圖如圖2所示。風(fēng)機
從頻譜圖上明顯見到減速機輸出軸轉(zhuǎn)速150r/min頻率占主要成分,振速達8.84mm/s。其次,輸入軸轉(zhuǎn)速(電機轉(zhuǎn)速)頻率也表現(xiàn)出來,并伴有其2倍頻成分。隨后又采集了減速機輸入軸軸向振動頻譜如圖3。從圖3的頻譜圖上可見減速機軸向總振值為7.38mm/s,也超過允許標(biāo)準(zhǔn),而且影響振動的主要因素為輸入軸轉(zhuǎn)速頻率和輸出軸轉(zhuǎn)速頻率,其中輸入軸頻率比較突出。結(jié)合圖2和圖3的頻譜上可以看出沒有出現(xiàn)齒輪嚙合頻率及其諧波成分,也無邊頻帶形成,可以排除齒輪故障。引起頻譜圖上輸入軸轉(zhuǎn)速頻率升高的原因應(yīng)為輸入軸對中不良,而對應(yīng)引起輸出軸轉(zhuǎn)速頻率成分高的因素為輸出軸串量大或風(fēng)機葉片不平衡。為逐一消除故障現(xiàn)象,首先復(fù)査了風(fēng)機傳動軸對中情況,發(fā)現(xiàn)傳動軸中間軸承座聯(lián)軸器兩側(cè)軸沿軸線相差0.58mm,軸向下張口為0.24mm/100mm,風(fēng)機存在對中不良現(xiàn)象。
重新對風(fēng)機進行找正,啟動風(fēng)機,采集減速機輸入軸徑向垂直方向頻譜,頻譜圖如圖4所示。頻譜圖上減速機輸入軸轉(zhuǎn)速頻率及其2倍頻成分已消失,但輸出軸轉(zhuǎn)速頻率仍然存在,振速為8.21mm/s。復(fù)査輸出軸串量在允許標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),故可判斷為風(fēng)機葉片組存在不平衡故障。分析原因為葉片安裝角度不一致或葉片局部出現(xiàn)開裂,破壞了風(fēng)機葉片的動平衡。經(jīng)重新調(diào)整葉片的安裝角度并清除葉片表面附著物后,風(fēng)機振動明顯降低,運行狀況良好。
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